华能岳阳电厂#2机组汽轮机本体#5-#8轴颈现场修复快讯


来源: 阅读:2009-8-6 17:14:51 更新:2009-8-6 17:14:51

 

 

一、机组情况:

华能岳阳电厂#2机组汽轮机本体:制造厂家:英国GEC;机组容量:362.5MW;型式为:亚临界、中间再热、单轴、三缸、双排汽、冲动、凝汽式汽轮机。于1991年建成投入商业运行,至2001年汽轮机各轴瓦一直运行正常。在2001年度大修期间,发现发电机两端轴颈(#7#8轴承处)磨损严重,最深达到:0.55mm,经采用哈尔滨汽轮机厂工艺研究所的电火花沉积堆焊技术进行修复,主要修复较深、较宽的沟槽,磨损深度超过0.15mm的沟槽均修复,并在2002年的#2B级检修中安排了剩余沟槽的修复工作。由于修复工作采取的是手工堆焊、打磨方式,其加工精度取决于操作者的技术水平,轴颈的锥度、以及表面光洁度无法达到损坏前标准,部分修复面与基体边界处未焊到位,因此存在麻坑,并存在多处渗油现象。机组投入运行四年后,在检修、运行过程中发现修复面逐渐开始脱焊,顶轴油压力下降、盘车电流大,在07-08年度有几次停机过程中,盘车因过流保护动作,造成需手动盘车,并随时调整顶轴油压力分配才能启动电动盘车,对设备安全威胁极大。特别是09年度#2机组B级检修中,发现#7#8轴承下瓦磨损严重。并新发现#5#6轴颈出现损槽。因此岳阳华能电厂果断决定进行轴颈修复工作。在详细比对,电火花沉积堆焊技术以及激光堆焊修复的优缺点后,为彻底解决轴颈的状态岳阳华能电厂决定采取激光现场修复。 

二、损伤情况及修复内容:

三、修复后效果:

                           

验收实测结果如下:

  

 

待修轴径段尺寸

#5#6#7469.20±0.03mm#8456.30±0.03mm

椭圆度

0.03mm

锥度

0.03mm

同轴度

0.02mm

粗糙度

Ra1.6

激光熔覆层

无裂纹、无夹渣、无气孔

顶轴油压

正常

轴颈顶起高度

0.07-0.09mm

着色探伤检测

JB/T9218—1999规定的2级标准

四、修复前、后机组运行状态对比:

轴系状态:(222MW

序号

项目

#5

#6

#7

#8

1

顶轴油压(Bar

60

65

110

130

45

65

50

60

2

顶起高度(mm

0.06

0.07

0.07

0.07

0.04

0.07

0.04

0.09

3

轴承温度(℃)

62

60

65

60

80

60

85

55

4

轴振mm/s

0.035

0.027

0.052

0.052

0.056

0.021

0.071

0.057

5

盘车电流A

26(正常为:22-24

24

 

五、客户评价:

由于本次修复工作采取激光熔覆技术以及随形车削加工技术,其优点是能够有效保证修复面与焊接材料可熔性与附着力,并保证轴颈尺寸的精度。从机组盘车及运行状态来看,本次修复工作总体效果明显,特别是#7#8轴承,无论是从轴承振动、润滑油回油温度、轴承温度、润滑油膜的稳定性均得到明显改善,盘车电流、顶轴油压及顶起高度基本恢复损坏前标准。以上数据表明,#2轴系在本次修复后在未来几年将处于一个较好的状态。